大家都知道高速燒嘴及換熱器是熔塊爐不可或缺的部件,在熔塊爐工作的過程中,由于其特殊的工作環(huán)境和工作特性所致,熔塊爐換熱器需要經(jīng)常更換,有時候即使通過更換也難以達到預(yù)期的目標(biāo)。因此,傳統(tǒng)的熔鋁爐噸鋁能耗是比較高的,通常噸鋁能耗都在3200MJ~4400MJ左右。爐子熱效率大都只有30%左右。隨著環(huán)保理念的推進,降耗減排成為了整個熔塊爐行業(yè)研究方向。
近年來,隨著生產(chǎn)要求的需要,越來越多的企業(yè)開始選用蓄熱式燃燒器熔塊爐。通過使助燃風(fēng)溫度加熱到比爐膛溫度低50~100℃的高溫,已達到降低煙氣排放溫度的目的,據(jù)了解溫度可降到200攝氏度以下。當(dāng)然采用蓄熱式燃燒器并不是一勞永逸的做法,也存在一些弊端不能達到預(yù)期的效果,經(jīng)分析,主要由三方面的原因?qū)е拢?/p>
一、余熱未被充分利用
熔塊爐采用蓄熱式燃燒器僅僅利用了一小部分煙氣預(yù)熱來加溫助燃風(fēng),助燃風(fēng)溫度僅達到300~350℃,完全達不到高溫燃燒的要求。
二、熔塊爐爐膛處于正壓運行狀態(tài)
因蓄熱式燃燒器安裝以后,大多數(shù)廠家將原熔塊爐的煙道堵塞,造成爐膛嚴(yán)重正壓,致使火焰從爐門處大量外噴,造成能耗升高。
三、設(shè)備屬無控制運行
熔塊爐未配備自動控制系統(tǒng),在料堆融化的過程中,不能按照爐料在不同熔化過程中的熱工條件調(diào)整燃燒器功率,使蓄熱式燃燒器一直處在滿負(fù)荷狀態(tài),導(dǎo)致熔化時間長、燃料消耗大、鋁料燒損嚴(yán)重。
1.采用P-HTAC頂置推拉式直焰燒嘴,燃燒效率高,能耗低。
2.采用全纖維爐頂。
3.采用PLC+HMI的集散式控制系統(tǒng),全自動控制爐溫。
熔塊爐在徹底解決環(huán)保問題的基礎(chǔ)上,還能通過便捷的精確控制,減少氧化燒損。同時燃燒所產(chǎn)生的全部的高溫?zé)煔饨?jīng)蓄熱箱蓄熱降至200℃左右后,再經(jīng)由高溫引風(fēng)機抽出,通過垂直煙管送入大氣。這樣有效的將煙氣中所攜帶大量熱量回收利用,大大提高里爐子的整個熱效率,從而明顯的降低了能耗。